效率下降可能的原因1、由于水流的冲刷,导致金华专业单级单吸泵的流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平,专业单级单吸泵内流道的摩阻系数增大,再加上水在泵内的流速很大,水头损失增加。水力效率降低。2、由于在泵前投加药物或水质等原因,使泵壳内严重积垢或腐蚀。泵壳内积垢严重的可以使泵壳壁厚增加2ram左右,而且水泵内壁形成垢瘤,使泵体容积缩小、抽水量减少、并且流道粗糙,水头损失增加。客积效率和水力效率都降低。3、由于水泵加工工艺造成的铸造缺陷、汽蚀、磨蚀、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空洞或裂缝,水流动时产生旋涡而造成能量损失。水力效率降低。4、叶轮表面的汽蚀。由于叶片背水面运行时产生负压,当压力Pk时,产生汽穴和蜂窝表面后,在电化学腐蚀作用下,使泵叶汽蚀。5、容积损失和机械损失。由于泵使用时间长,机械磨损产生漏失和阻力增大,使容积效率和机械效率降低。
工作过程:要想减少专业单级单吸泵的泄漏量首先应先将填料以正确的方式安装好。1)首先应将填料涵内彻底清理干净,并检查轴套与填料涵的外表面是否完好,有无明显的磨损情况。2)盘根的规格应按规定选用,专业单级单吸泵性能应与所输液体相适应,尺寸大小应符合要求。过细将泄漏。3)切盘根时刀口要锋利,接口要切成30o~45o的斜角,切面应平整。切好的盘根装在填料涵内之后必须是一个整圆,不能短缺,也不能超长。4)盘根装入填料涵后,相邻两圈接口要至少错开90o。如果是装有水冷却结构的,要注意使盘根错开填料涵的冷却水进口,并把水封环的环行室正好对正进水口。5)装上倒数一圈盘根后,将填料压盖装好并均匀拧紧,直至确认盘根已经到位。在松开填料压盖,从新拧紧至恰当的紧力。6)紧上盘根后,应检查填料压盖与轴之间的间隙,四周的间隙应相同;检查压盖四周压量是否一样。防止压盖与轴产生摩擦。
泵体设有两个叶轮室,自吸叶轮室和离心叶轮室。这口井被泵隔开了。腔体分别装有离心叶轮和自吸泵轴。进水管与离心叶轮室连接。本发明具有自吸泵和离心泵的双重功能。在离心泵=启动前,只需向泵内充液即可,便于测力、省时、操作。在恒功率条件下,它的扬程、效率、流量等技术性能得到了很大提高,能耗低、体积小。如金华专业单级单吸泵厂家生产的DL多级立式泵被国家经贸部评为国家新产品,被机械部列为节能产品,受到国内外用户的好评。优化专业单级单吸泵运行效果、提高效率、降低能耗的途径有很多。不同的水厂可以根据自身的特点选择合理的方法,或者创造有利的条件,达到优化的目的,但是节能的道路也很长,这需要我们不断的寻找和总结。只要我们坚持不懈,就一定能把节能工作做好。
原因一专业单级单吸泵安装过紧。观察机械密封的动静环平面,如有严重烧焦现象,平面发黑和很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性,这种现象是由于安装过紧造成的。原因二,安装过松。观察机封动、静环平面,其表面有一层很薄的水垢,能够擦去,表面基本无磨损,这是弹簧失去弹性及装配不良造成,或电机轴向窜动造成。原因三,水质差含颗粒。由于水质差,含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高,形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面产生沟槽、环沟等现象。原因四专业单级单吸泵在缺水运行造成干磨损坏。此现象多见于底阀式安装形式进口处负压,进水管有空气,泵腔内有空气,泵开机后,机封的磨擦高速运转时产生高温,无法得到冷却,检查机封,弹簧张力正常,摩擦面烧焦发黑,橡胶变硬开裂。原因五,气蚀。气蚀主要产生于热水泵。由于介质是热水,水温过高产生蒸汽,管道内的汽体进入泵腔内高处,这部份的汽体无法排除,从而造成缺水运行,机封干磨失效,气蚀装自动排气阀,更换机封。
离心泵内部若有空气积存时会使叶轮空转,而无液体输出,称为气结现象 (air binding) ,这是因为气体的密度太小( 约液体的数百分之一) ,无法产生足够压力将液体排出的缘故。离心泵若长久空转,会因摩擦所产生的热量无法藉由排水散热,而造成泵浦的损坏。排解积存空气的操作称为引动 (priming) ,是将专业单级单吸泵上方的透气阀打开,灌水赶出空气;也可连接一自动引动管路将空气排除。离心泵的启动顺序是,先将出口阀关闭,入口阀启开,待起动马达后再将出口阀慢慢启开,调到适当流量。停止金华专业单级单吸泵则按相反次序,先关闭出口阀,再关马达电源。
它由叶轮、泵轴.泵体等零件组成。金华专业单级单吸泵叶轮的中心对着进水口,进、出水管路分别与水泵进、出口连接。上一节已阐述,专业单级单吸泵离心泵在启动前应充满水。当电动机通过泵轴带动叶轮高速旋转时,叶轮中的水由于受到惯性离心力的作用,由叶轮中心甩向叶轮外缘,并汇集到泵体内,获得势能和动能的水便被导向出水口,沿出水管输送至出水池。与此同时,叶轮进口处产生真空,而作用于进水池水面的压强为大气压强,进水池中的水便在此压强差的作用下,通过进水管吸入叶轮。叶轮不停地旋转, 水就源源不断地被甩出和吸入,这就是离心泵的工作原理。